Rücksprache 07.12.2023
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 12:45 Uhr
Teilnehmer: Armin Rohnen, Felix Kistler
Protokoll Verantwortlicher: Felix Kistler
Tagesordnungspunkte:
Top 1: Annahme des Protokolls der Rücksprache vom 07.12.2023
Das Protokoll der Rücksprache vom 07.12.2023 wurde angenommen.
Top 2: Durchgeführte Konstruktionsänderungen 1-Zylinder-Maschine
Es wurden die durchgeführten Konstruktionsänderungen am CAD-Modell der 1-Zylinder-Maschine
besprochen. Im Boilerboden wurden einige Bohrungen angepasst und Senkungen angebracht. Die
Bodenplatte wurde mit entsprechenden Aussparungen für die Anbauteile des Boilerbodens versehen.
Die Durchmesser einiger Bohrungen in der Bodenplatte wurden vergrößert. Die Langlöcher für die
Tanks wurden auf die Mitte verlegt und die Lage der Bohrungen in den Tankböden entsprechend
angepasst. Die Aussparungen für die Lanzen wurden auf eine vertikale Linie mit den beiden Tanks
gesetzt. Die Höhe der Siebträgeraufnahme wurde von 28,3 mm auf 28 mm geändert. Die Bohrungen in
Anbindungsrahmen und Versteifungsblech wurden auf eine Flucht gesetzt. Die beiden Bohrungen im
Anbindungsrahmen wurden als Langloch ausgeführt.
Top 3: Erforderliche Änderung des Abtropfbereichs 1-Zylinder-Maschine
Im CAD-Modell überschneiden sich aktuell die Gleitschenkel der Abtropfschale mit der Kante der
Bodenplatte. Dadurch muss die Abtropfschale mit den Griffen um fünf Millimeter nach vorne versetzt
werden. Die aktuelle Position des Abtropfblechs und des Arretiermechanismus muss beibehalten
werden. Der Haken zum Fixieren der Abtropfschale wird dadurch um fünf Millimeter länger. Die
Innenkontur der Abtropfschale soll nach der Positionsanpassung mit dem Lochmuster im Abtropfblech
fluchten. Die Konstruktionsänderungen am Abtropfbereich werden in die entsprechende Liste im Wiki
mit aufgenommen und von einer zukünftigen Projektgruppe übernommen.
Top 4: Konstruktionsanpassung des Boilers und Erstellung Boilerbodenplatte
Der aktuelle Entwurf zur Konstruktionsanpassung des Boilers wurde besprochen. In der aktuellen
Konstruktion werden die inneren Spannhaken mit der Boilerbodenplatte und die äußeren Spannhaken
mit der Bodenplatte und dem Versteifungsring verschraubt.
Es wurde angemerkt, dass diese Variante aufgrund des entstehenden Kraftflusses beim Verspannen des
Boilers nicht funktioniert. Daraufhin wurden alternative Möglichkeiten zur Befestigung zwischen
Boiler, Boilerbodenplatte und Bodenplatte besprochen. Die vereinbarte Lösung sieht vor, die
Boilerbodenplatte über einen runden Ausschnitt aus der Bodenplatte zu realisieren. Die inneren und
äußeren Spannhaken werden zusammen mit der Boilerbodenplatte und dem Versteifungsring
verschraubt und stellen ein eigenständiges System dar, welches vormontiert eingelagert werden kann.
Die Befestigung des Boilers samt Boilerbodenplatte und Verspannsystem an der Bodenplatte erfolgt
über die drei Anbindungsbohrungen des Auffangbehälters auf der Unterseite der Bodenplatte. Die
Konstruktion wird mithilfe vom M3-Senkkopfschrauben fixiert, die durch den Auffangbehälter und die
Bodenplatte geführt und in den Versteifungsring geschraubt werden. Dafür werden in der Bodenplatte
Durchgangsbohrungen und im Versteifungsring Kernlochbohrungen angebracht, in die M3-Gewinde
geschnitten werden.
Für die Fertigung der Bodenplatte und Boilerbodenplatte soll beim Fertiger Blexon angefragt werden,
ob die Boilerbodenplatte direkt aus der Bodenplatte geschnitten werden kann, um so zwei Teile zu
generieren, die perfekt ineinander passen. Die Positionsbleche sollen über Laserschneiden aus 3 mm
starkem Edelstahl gefertigt werden. Der Versteifungsring soll aus dem Werkstoff MS58 über CNCFräsen gefertigt werden. Bei der Konstruktion soll nach handelsüblichen Hohlwellen aus Messing
recherchiert werden, die annähernd über die benötigten Innen- und Außendurchmesser für den
Versteifungsring verfügen. Anschließend sollen die Maße des Versteifungsrings anhand der
verfügbaren Halbzeuge so gewählt werden, dass bei der Fertigung so wenig Material wie möglich
entfernt werden muss. Auf diese Weise sollen die Fertigungszeiten und damit die Herstellkosten des
Teils optimiert werden.
Des Weiteren wurde festgestellt, dass im CAD-Modell des Boilers die Dichtung des inneren
Glaszylinders mithilfe eines Rundschnurrings nicht gegeben ist. Die Nut für den Rundschnurring im
Boilerboden soll auf dem Nenndurchmesser des inneren Glaszylinders verlaufen. Der innere
Glaszylinder soll im verspannten Zustand auf dem Boilerboden aufliegen. Zur Abdichtung des
Prototypen soll der Durchmesser des Rundschnurrings auf 4 oder 5 mm erhöht werden. Die
Problemstellung hierzu ist in die Liste mit den Konstruktionsänderungen aufgenommen und wird im
Zuge der Masterarbeit abgearbeitet, da die Boiler-Abdichtung auch für die 2-Zylinder-Variante
relevant ist.